氨水作为吸收剂,生成硫酸铵——也就是化肥。优点是不产生废水,副产品是化肥,有经济效益;缺点是氨水价格波动大,而且氨逃逸可能造成二次污染。这种技术在化肥厂周边用得比较多。”
“第三种,半干法脱硫。用石灰粉直接喷入烟道,跟烟气中的二氧化硫反应,生成亚硫酸钙。优点是投资小、占地少、不产生废水;缺点是脱硫效率低一些,一般百分之八十到九十,而且产生的副产物不好处理。这种技术在小锅炉上用得比较多。”
“第四种,海水脱硫。直接用海水洗涤烟气,海水的碱性中和二氧化硫。优点是成本低、不产生副产物;缺点是只能在海边建厂,而且对海洋生态有影响。中国沿海的一些电厂用的就是海水脱硫。”
老李把这四种技术列了一个表,让肖枫抄在笔记本上。
“咱们厂用的是第一种,石灰石-石膏湿法,这是最成熟、最可靠的技术。但也是最复杂的——设备多、仪表多、维护量大。你以后可能会遇到其他技术,但原理是一样的——用碱性物质中和二氧化硫。”
老李站起来,拍了拍裤子上的灰。
“脱硫的技术,说完了。现在说回咱们厂的脱硫仪表。这八个关键参数,你要一个一个吃透。下周开始,我带你做具体的维护——标定pH计、清洗密度计、校验烟气分析仪、冲洗液位计、检查流量计。每个都要亲手做一遍。”
接下来几天,老李带着肖枫,把这八个参数的仪表一个一个过了一遍。
讲pH计的时候,老李拆下探头,让他看探头上的结垢物。
“你看,探头表面糊着一层灰白色的东西,这就是石膏结垢。结垢了测量就不准。所以每天标定之前,要用软毛刷轻轻刷掉结垢物。刷的时候要轻,不能伤到玻璃电极。”
老李拿出标准缓冲液,让肖枫亲手做了一次标定。先用pH4.0的标液标零点,再用pH6.86的标液标斜率。肖枫照着操作步骤,一步一步来,最后标定完成,变送器上显示6.86,误差在允许范围内。
讲密度计的时候,老李带他做清水标定。
“先关掉进料阀,打开冲洗阀,用清水冲洗管道。冲洗五分钟,等密度计显示稳定了,看数值是不是1000。如果是,说明密度计正常;如果不是,要调整零点。”
肖枫看着密度计的屏幕,数字从1150慢慢下降到1005、1002、1000。稳定在1000。
“正常。”老李说,“每个月做一次就行。如果偏差大,可能是探头结垢了,要拆下来清洗。”
讲烟气分析仪的时候,老李带他爬上吸收塔的入口烟道。
入口烟道的平台比出口那边还高,风也更大。肖枫抓着扶手,一步一步爬上去。老李打开机柜,里面是一台跟出口那边一样的分析仪。
“标定的方法跟出口一样,每周一次。但入口的烟气条件更恶劣——温度高、粉尘大、二氧化硫浓度高。所以分析仪的预处理系统很重要——要降温、除尘、除水,否则仪表容易坏。”
老李指着机柜里的过滤器和冷凝器,一个一个讲解。
“这个是过滤器,滤掉烟气里的粉尘。滤芯每个月换一次。这个是冷凝器,把烟气里的水蒸气冷凝掉,防止水汽进入分析仪。冷凝器的温度设定在4度,不能高也不能低。”
讲吸收塔液位的时候,老李带他看差压变送器的导压管。
“吸收塔的浆液容易结垢,导压管也容易堵。所以每周要冲洗一次——用工艺水反向冲洗,把导压管里的浆液冲回塔里。冲洗的时候要注意,不能把水冲到变送器里。”
老李让肖枫操作了一次冲洗。肖枫打开冲洗阀,水从变送器端流向吸收塔,冲了十秒,关掉。然后再打开变送器的排气阀,排出里面的气体。
“好了,液位应该恢复正常了。”
讲浆液循环泵流量的时候,老李带他看电磁流量计的电极。
“浆液里面有固体颗粒,长期冲刷,流量计的电极会磨损。电极磨损了,测量就不准。所以每年大修的时候,要拆下流量计,检查电极的磨损情况。磨损严重的要换新的。”
讲石灰石浆液流量和石膏浆液排出量的时候,老李带他看了流量计的安装位置。
“这两个流量计也是电磁的,维护方法跟循环泵的一样。但要注意,石灰石浆液容易沉淀,长时间不用的时候要冲洗管道,防止浆液堵在流量计里。”
周五下午,老李在吸收塔下面考他。
“脱硫的八个关键参数是什么?”
“吸收塔浆液pH值、浆液密度、烟气二氧化硫浓度、烟气含氧量、吸收塔液位、浆液循环泵流量、石灰石浆液流量、石膏浆液排出量。”
“pH值的正常范围是多少?多长时间标定一次?”
“5.2到5.8。每天标定一次,用pH4.0和pH6.86标准缓冲液。”
“浆液密度正常范围是多少?多长时间标定一次?”